達州鋼鐵改進優化齒輪箱三級軸 創效約11萬元
近日,達州鋼鐵軋鋼廠通過采取一系列技術措施,消除了一棒9H、11H、13H齒輪箱運行隱患,不僅提升了生產效率,還可為企業創效約11萬元。
據悉,此前軋鋼廠一棒9H、11H、13H齒輪箱三級齒輪與軸竄動,運行聲音大,設備運行存在隱患。經技術人員多次檢查發現,三級軸與齒輪配合過盈量不夠,采用的配合公差為H7/p6,導致在長期運行中造成磨損,進而發生竄動。
針對這一問題,技術人員通過拆解檢查已經下線的13H、7H齒輪箱三級軸,測量齒輪安裝孔尺寸和軸尺寸,發現軸鍵槽開裂,軸無法再修復使用。為了減少備件采購成本,技術人員決定以齒輪現有軸孔為參考基準,在保證安裝的前提條件下,將原軸公差p6改成u6,適當加大軸的過盈量,增加傳動的承載能力,減小齒輪與軸之間的竄動量,從而提高齒輪箱運行的穩定性。軋鋼廠利用較長的檢修時間,將改進后的三級軸上線測試,通過試車運行,齒輪箱的運行聲音大幅降低,設備運行穩定。
此次技術改造的實施,保障了設備的安全穩定運行,為一棒生產效率提升奠定了堅實基礎。未來,軋鋼廠將繼續加強技術創新,不斷提升設備管理水平,為推動企業高質量發展貢獻力量。
通訊員:袁偉瓏
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